8月7日,15000TEU集裝箱船洗滌塔油漆拉力試驗在滬東中華長興造船成功實施,船東船檢、服務商全程參與,試驗取得圓滿成功,為后續洗滌塔的油漆施工創造了有利條件。

為滿足IMO全球船舶所使用燃油硫含量將不得超過0.5%的新規,船東要求在15000TEU集裝箱船上增加洗滌塔裝置。其工作原理是將船舶排放廢氣引入洗滌塔中,使廢氣中的硫氧化物與海水(或堿水)中的碳酸鈣發生化學反應,從而中和硫氧化物的酸度,以此來達到脫硫目的。按照洗滌塔內液體的PH值,油漆商推薦施工酚醛環氧即可,但是船東考慮到液體在排出的瞬時為強酸,對與之接觸的洗滌塔內相應區域的表面油漆將產生較大影響,因此要求施工玻璃鱗片油漆。這種油漆膜厚是常規酚醛環氧油漆的4倍,且洗滌塔內結構復雜,涂裝難度非常大,洗滌塔整艙噴涂將大幅增加公司施工成本。

涂裝設計人員收到船東意見后,多次與專業室、船東進行技術交流,為了滿足船東要求,同時從降低成本角度出發,最終決定在瞬時接觸強酸區域增加腹板,腹板區域采取涂裝玻璃鱗片,其他區域仍采用常規的酚醛環氧涂裝。
方案制定后,設計管理部聯合船東、涂裝二部和油漆服務商展開深入探討,決定在兩種油漆的過渡區域進行拉力試驗,以確保油漆方案的合理性。拉力試驗共分為兩個階段,即分別在油漆噴涂后的7天和14天進行。在各部門的積極配合和努力下,2次試驗均已成功實施,滬東中華“智慧”獲得船東點贊。
